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“合成氨/尿素生產(chǎn)水潔凈回用技術(shù)研究”項(xiàng)目通過(guò)科技成果鑒定
來(lái)源:中國(guó)化肥網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2007-12-30   閱讀次數(shù):6806次  
    2007年12月25日福建省科技廳組織專家對(duì)福建省科技重大專項(xiàng)“重要水污染行業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)”(2004HZ03)的專題“合成氨/尿素生產(chǎn)水潔凈回用技術(shù)研究”(2004HZ03-03)項(xiàng)目進(jìn)行科技成果鑒定。與會(huì)專家考察了現(xiàn)場(chǎng),聽(tīng)取了項(xiàng)目匯報(bào),查閱了有關(guān)資料,經(jīng)質(zhì)疑和討論,形成如下鑒定意見(jiàn):
    一、提供鑒定的資料齊全、完整,數(shù)據(jù)翔實(shí),符合鑒定要求,完成了科技計(jì)劃項(xiàng)目合同的任務(wù)。
    二、項(xiàng)目承擔(dān)單位在項(xiàng)目實(shí)施期間開(kāi)展了以下工作:
    1、完成了精煉再生氣回收技術(shù)的研究和裝置建設(shè)?;厥绽迷偕鷼庵械陌?、CO等有效成份,解決了合成氨精煉工序噴頭開(kāi)孔技術(shù)問(wèn)題,提高了銅液再生效率;回收的稀氨水經(jīng)提濃至180tt以上,用于尿素系統(tǒng);系統(tǒng)加氣氨量減少,節(jié)約用氨約0.26kg/tNH3。每天回收120tt的稀氨水約2m3。
    2、完成了尿素殘液低壓二氧化碳?xì)馓崴饧夹g(shù)的引進(jìn)及創(chuàng)新應(yīng)用。采用1.1MPa低壓蒸汽水解、二氧化碳?xì)馓?、三位一體的水解-解吸塔結(jié)構(gòu)和高效傳質(zhì)塔內(nèi)件等創(chuàng)新技術(shù),使殘液排放濃度達(dá)到:含尿素≤3.0ppm、含氨≤5.0ppm??梢蕴娲鷩?guó)外的低壓深度水解技術(shù)。
    3、完成了尿素造粒塔粉塵回收技術(shù)的研究和裝置建設(shè)。采用高性能噴嘴和解吸殘液的自循環(huán)、濃縮液的后處理工藝,解決了高效霧化、除塵設(shè)施除垢等關(guān)鍵技術(shù),減少了尿素粉塵排放,年回收尿素約350噸。該技術(shù)已申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專利。
    4、采用混凝、沉降與過(guò)濾為一體的高效污水凈化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了造氣、脫硫工序除塵冷卻水的閉路循環(huán)。采用自主研發(fā)的自控裝置,解決了原造氣洗氣塔無(wú)氣用水的問(wèn)題,減少用水量約20%,該技術(shù)已取得實(shí)用新型專利。
    5、完善了冷卻水循環(huán)系統(tǒng),冷卻水循環(huán)使用率達(dá)99%以上,水的濃縮倍數(shù)達(dá)到3.0。
    三、該項(xiàng)目研究成果在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中居領(lǐng)先水平。
    四、該項(xiàng)目對(duì)中小氮肥企業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)展了系統(tǒng)的研究和應(yīng)用,節(jié)能減排的效果顯著,對(duì)同類企業(yè)具有推廣應(yīng)用價(jià)值。(孤風(fēng))
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