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我國尿素生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)新突破
來源:中國化肥網(wǎng)   作者:以柔   發(fā)布時(shí)間:2009-09-29   閱讀次數(shù):3846次  
    在上周召開的第十八屆全國尿素廠年會(huì)上,四川金象化工集團(tuán)開發(fā)的尿素生產(chǎn)新工藝引起了與會(huì)代表的極大興趣。這項(xiàng)技術(shù)能使傳統(tǒng)尿素生產(chǎn)中二氧化碳轉(zhuǎn)化率提高5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到73%以上,與同期建設(shè)的CO2汽提法裝置相比,可節(jié)省投資30%以上,蒸汽消耗降至950千克/噸。10多家尿素生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)場(chǎng)與金象化工進(jìn)行了成果對(duì)接。 
    據(jù)金象化工集團(tuán)副總經(jīng)理李旭初介紹,采用這種新工藝建設(shè)的1000噸/日尿素裝置今年2月在金象化工建成投產(chǎn)。截至9月21日,該裝置連續(xù)運(yùn)行7個(gè)多月,噸尿素耗氨比改良水溶液全循環(huán)法減少10千克,蒸汽消耗減少315千克,電耗減少21千瓦時(shí),循環(huán)水減少60立方米,年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用 2000余萬元。與CO2汽提法相比,噸尿素耗氨下降5千克,蒸汽消耗下降115千克,電耗下降5千瓦時(shí),循環(huán)水消耗減少27立方米,年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用 873萬元。
    二氧化碳轉(zhuǎn)化率是尿素生產(chǎn)中的重要工藝指標(biāo),直接影響蒸汽消耗量和尿素產(chǎn)量,國內(nèi)外都在研究如何進(jìn)一步提高二氧化碳轉(zhuǎn)化率。同時(shí),安全生產(chǎn)也是尿素企業(yè)長期關(guān)注的一個(gè)問題,由于傳統(tǒng)工藝的缺陷,我國尿素生產(chǎn)裝置化學(xué)爆炸事故時(shí)有發(fā)生。
    為攻克這些難題,金象化工科技人員在尿素新工藝中對(duì)傳統(tǒng)水溶液全循環(huán)法進(jìn)行了改進(jìn)。尿素合成通過采用液相換熱合成塔,提高了CO2轉(zhuǎn)化率和安全系數(shù),同時(shí)可杜絕尿素合成塔發(fā)生化學(xué)爆炸事故;中壓分解采用預(yù)精餾和組合加熱方式,提高了中壓分解率,減少了投資;中壓回收采用低水碳比和多段吸收,氨冷凝采用蒸發(fā)式氨冷器,尾氣采用精洗,降低了消耗并避免了尾氣爆炸;低壓分解所需熱量大部分由廢熱供給,低壓吸收采用一步冷凝,提高了二甲液濃度并有利于系統(tǒng)水平衡。
    據(jù)悉,該工藝不僅適用于不同規(guī)模的新裝置建設(shè),也適用于現(xiàn)有尿素裝置的改造。(以柔)

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